计算机控制在工业锅炉上的应用
I丨计算机工业锅炉参数控制随着计算机的普及和广泛应用,人类对计算机的认识逐步加深,计算机控制的准确性、精密性以及安全性得到广泛的共识。计算机控制在机械加工、汽车制造、金融等领域得到广泛应用,大型发电厂和核电站的控制中亦是主控设备,但在工业燃煤锅炉中应用的很少,针对这一情况,我们利用学校现用的设备和学校的技术优势,开发了燃煤蒸汽锅炉计算机的控制系统,经过三年的运行检验和不断完善,形成了完整的控制系统,大大降低了司炉人员的劳动强度,提高了锅炉的安全性。
1设计原则该设计以安全、够用为基本原则。电器控制采用强、弱电分开,强电采用开关柜,弱电采用台型机柜。控制方面,采用计算机监控,监视与控制并举,关键参数如:锅筒水位、给水压力、蒸汽压力等实行计算机自动控制低水位报警并自动增加给水量,超低水位停止供给燃料并停炉,蒸汽超压报警,二次报警无动作后停炉;炉膛温度、炉膛负压、排烟温度等参数,实行计算机动态监视,鼓、引风机采用变频控制,实现风量连续调节。
2参数设置根摒(蒸汽锅炉操作规程》的要求,我们设置了下面十个控制参数:锅筒水位;(2)蒸汽压力;(3)蒸汽流量;(4)炉膛负压;(5)供水压力;(6)炉膛温度;(7)排烟温度;(8)除尘器入口(烟)负压;(9)省煤器入口(烟)负压;(10)送风压力。这些参数均显示在计算机屏幕上(见),非常直观,便于操作人员观察。
计算机集中监控锅炉运行参数,实现仪表式人一机界面,具有彩色棒条、数字显示,有瞬时数据趋势记录,历史数据趋势记录,蒸汽流量分班记录、日记、月记,数据记录在不人为删除的情况下,可以长期保存。报警系统可以在线设定上、下限、音响、消音、记录报警信息等功能。
3具体方案(1)水位控制:测量范围采用液位传感器、计算机、电动调节阀相结合(即计算机+A/D板+D/A板+电动阀+水位计+变送器+转换开关+操作器)的方式完成水位测量和控制。通常情况下由计算机控制,当水位高时,自动停止上水;水位低时,自动上水;水位过低时,自动停止鼓、引风机,同时声光报警,如计算机故障,可转向手动操作。
供水控制:供水压力范围0―2. 5Mpa,采用变频器、压力传感器、PID调节器实现恒压供水。由两台13kw150m扬程的水泵和一台15kw变频器组成供水控制系统,水泵一台在变频状态下工作,一台在开关状态下工作(降压启动)鼓、引风控制:采用手动变频控制,实现风量的连续调节。
蒸汽压力:蒸汽压力是蒸汽锅炉运行中控制的关键量之一,是关系到锅炉安全运行的重要因素,为此,采用了计算机和仪表同时显示的控制方式。正确情况下,计算机和仪表的显示可作为参数对比,保证压力显示的准确性;当计算机出现故障时,通过仪表的显示,仍可保证锅炉正常运行。
蒸汽流量:采用流量传感器+变送器+A/D板的传输方式,计算机显示,有瞬时流量和累计流量,还兼有班次统计。
炉膛负压:采用流量传感器+变送器+A/D板的传输方式,计算机显示,配合鼓、引风机风量的调节,实现锅炉的微负压运行。
省煤器入口负压、除尘器入口负压采用压力传感器+变送器+A/D板的传输方式,计算机显示炉膛温度、排烟温度采用温度传感器+变送器+A/D板的传输方式,计算机显示急停按钮:为便于紧急情况下,停止锅炉运行,设有一个急停按钮,急停按扭按下后保持水泵锅炉给水外,其他全部停止运行。
采用这些设备后,使锅炉运行的关键参数都显示在同一个计算机屏幕上,便于操作人员的监视和控制锅炉运行。实现计算机历史数据记录,还有利于对锅炉运行的监督,便于对锅炉故障原因的查找和分析,使锅炉运行管理的安全性、科学性增加。
4控制功能控制功能的实现计算机应用的终目的。这一方案的突出的特点是:改变了以往计算机在工业锅炉应用中,只监视不控制或只记录不控制的状态,直接让计算机参入锅炉运行的管理,是一种模拟人脑,符合锅炉操作规程的智能化的管理。
近年来,发生的工业锅炉运行事故中,多数是因控制系统不完善,或者比较简单,不可靠等,无法准确向司炉人员提供系统运行信息,造成判断失误引起的。事故发生后,只能靠发生事故的结果来推断事故发生的原因,往往会隐藏事故的真正原因。计算机控制应用到工业锅炉中后,在程序编写时,根据锅炉运行的要求,模拟人脑控制操作的情况,增加了操作程序检验功能,非法操作不执行,去除了人的误操作。
程序中关键数据的刷新的间隔控制在10*上,从而保证了数据的准确性和及时性。同时,计算机控制在锅炉运行中的应用,增加了故障判断程序,声光报警发出信号后,操作人员即可从计算机屏幕上清楚地看到报警信号的来源,找出故障原因,从而在短的时间里排除故障。为便于操作人员清楚的了解锅炉运行的真实情况,我们还设计了模拟的锅炉内部燃烧、水循环图(见)模拟图是动态变化的,由计算机采集来的数据随时变换,再现锅炉内部的实际运转状况,当操作人员发现疑点,或对某一参数有疑问时,可以通过计算机键盘来转换模拟图的显示,进一步仔细判断锅炉运转情况。
为了方便检查锅炉历史运行情况,我们还编制了气流量、水位、压力等时间曲线图,可以随时查看某一时间下的各种参数(见)。如果需要,还可以将这些数据打印出来。
5结论通过这次工业锅炉计算机控制系统的改造和实施,使我们认识到随着科技的发展和计算机的广泛应用,计算机对人的工作与生活的影响越来越大,单一专业独立完成一项复杂工作的可能性越来越小,多专业携手合作将成为一种趋势,并成为取得好成果的必要途径。该项目改造完工后,运行三年来的实践证明,方案设计合理,参数选择合适,计算机控制锅炉运转正常。经过三年的运行实践检验和不断地改进完善,形成了完整的控制系统,实现了安全性、经济性、科技性的统一发展,从而改变了计算机在燃煤工业锅炉控制中的地位,极大的增强了锅炉运行的安全性,降低了司炉人员的劳动强度,达到了科技解放生产力的目的,使燃煤工业锅炉的控制走上了智能化、科技化、系统化管理的新台阶。BEE
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